2016山大日记:机器人大赛参与者 刘华瑾

发布时间:2016/03/26 09:54:43   点击:  

3月25日 星期五 晴
  今天上午在山东大学工程训练中心举办了魅力工程机器人大赛,我们团队参加了双足机器人的比赛。
  本次比赛邀请了政府、企业和教育界的代表到场观摩,邀请了往届参赛选手做评委,严肃而又正式的环境让我倍感压力。上午八点半,在简短的开幕式之后,比赛正式开始。双足机器人要求在200cm*60cm的区间内完成前进三步,立正、前翻三个,立正、再后翻三个的动作,最后走完全程。若没有走完全程以前进距离计成绩,若走完全程按照时间计成绩。而比赛的难点在于,机器人非常容易走偏。
  正当我们在外围紧张调试的时候,被告知作为第一组参赛队伍要即刻就位。怀着复杂到茫然的心情,我们开始比赛。很不幸,机器人在完成前翻后,立正不到位,致使后翻险些越出规定区域,而此后的前进更是大幅度倾斜,最后只走过60cm。幸好每支团队有两次机会,我们利用一分钟的调试时间,加固了所有的螺丝,更换了新电池,并调整了出发的位置。最后一次机会了,我跪在赛道外,目不转睛地盯着机器人,心高高地悬着。舵机每动一下我都害怕它会突然抽风,每做完一个动作我都担心这会是最后一个动作……当时的表情想必是惊恐极了。现实是机器人在完成后翻后仍然出现了左偏,但是幸运的很,前进中机器人竟然不自觉地右偏了一些,正好矫正了偏差,就这样我们的机器人摇摇摆摆地走了140cm。这个成绩虽然并不优异,但对于我们已经是创造了奇迹。要知道,被通知马上比赛的时候,机器人能不能完成后翻都是一个问题。
  就在比赛前十分钟,我们的机器人出现了新毛病:迈步不稳,后翻时舵机线松动。我们找来胶布将所有舵机线固定在一起,并加固了所有的螺丝。问题解决了但让所有人捏了一把汗。而在比赛前一天,调试好的程序却不能驱动机器人运动,在检查了3个多小时之后,我们最终确定是电路故障。为此我们更换了参赛以来第三块电路板,更要命的是由于更换了单片机型号,我们必须重新调试,换句话讲,比赛前一天我们要从头开始。从昨天下午三点进入工程训练中心,到晚上十点半,我们团队一直守在机器人前,做最后的努力。层出不穷的问题考验着我们的耐力与勇气,还好,没有一个人放弃。
  昨天回去的路上,我们心照不宣地开着各种无厘头的玩笑,莫名其妙地哄堂大笑,但谁也不敢提起明天会怎样。而今天,命运没有亏待我们,终于可以聊聊比赛了,终于能够睡个安稳觉了。

【作者:控制学院 刘华瑾 来自单位:新闻中心总编室 责编:杨璇】